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反渗透纯水设备

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       什么情况下需要维修保养反渗透纯水设备:反渗透膜堵死、破裂。不注重设备的日常维护,人为操作不当造成的设备损坏。
维修反渗透纯水设备案例分享 (一):

1.设备基本信息:反渗透纯水设备原水:井水,工艺流程:原水--->超滤--->反渗透设备

2.问题:运行3个月后,产水流量在短短1周内从65t/h降到25t/h.

症状现场检测:SDI值测不出,絮疑剂投加量达到14ppm,打开一段压力容器发现膜已经都为棕黑色,疑为絮凝加过来量。

3.对策:进行酸碱清洗,产水量恢复,降低絮凝剂投加量至2~3ppm,SDI达标,

刚运行时,由于井为新打井,出水注度高,絮凝剂投加量大,运行3个月后,井水浊度大大降低,而没有调低絮凝剂投加量,导致产生絮凝剂过量污染。

4.反渗透纯水设备故障排除:随着运行时间延长,出水电导越来越高,半年后脱盐率只有87%。现场检测:超滤每30分钟反洗一次,并投加次复酸钠杀菌,反渗透进水余氯浓度0.2~0.4ppm.

5.结论:膜被严重氧化
 


二,维修反渗透纯水设备案例分享(二)

1.设备基本信息:电导率440,3t/h双级反渗透设备工艺流程-)砂滤一》炭滤-》一级反渗透;原水:扬州自来水,温度中间水箱。一级反渗透采用4支RE8040-BE膜,2芯压力容器串联。

2.问题:调试时,1级产水电导率12,调不下来。现场检测:测一级2支压力容器2端中心管出水电导:34.5,15;说明1个压力容器(又是不锈钢!!!密封不好).

3.对策:更换1级压力容器端头0型密封圈,仔细调节反渗透进水加碱量(加碱流程最好达到18米,反应时间在30秒以上效果佳)

结论:调整后,一级产水电导6.9启示:不锈钢压力容器的渗水仍然是大问题,可以通过控制进水PH浓水电导,加药量需要微调,有时还需要回调。

维修反渗透纯水设备的维修主要是以人工维修为基础,操作人员参与。设备维修计划、设备部分解体检查和修理、易损件更换、清洗、电气部件检修维护,使设备的技术条件达到标准要求。


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